排气制动被广泛地应用在大型柴油车上,它利用排气制动蝶阀的关闭增加排气行程的压力,利用产生的负压获得制动力。排气制动的正确使用可大幅度减少行车制动的使用,由此减少刹车导致的机械磨损,降低因连续过热导致的行车安全风险。
1、漏气气路故障判断:保持车辆制动系统气压大于8bar,用肥皂水涂抹排气制动电磁阀的进气口位置、出气口接头和排气口,看有无气泡产生。如进气口位置、出气口接头漏气需紧固或更换接头组件,排气口漏气更换排气制动电磁阀。注意:漏气故障只有当阀体本身漏气可更换排气制动电磁阀(上传涂抹肥皂水产生气泡的照片和视频),管接口漏气故障只能做维修紧固或更换管接头。2、无排气制动
(3)气路气压大于0.55Mpa;驻车状态下可进行以下检查,确认排气制动是不是正常工作:1、开启发动机将整车气压升至干燥器排气的状态,此时排气制动电磁阀气管路应不漏气,漏气先检修气路;2、将右组合开关排气制动拨至“ON”位置(下图左),把发动机转速踩至1200r/min以上,松油门,正常状态仪表上短时有排气制动工作的显示(下图右),同时蝶阀气缸完全顶出后回位至原始状态,排气制动电磁阀伴随有排气声,如下图所示:
若实际操作与上述相符,说明排气制动可正常工作(部分用户反馈排气制动无效果或效果差的,可培训用户在使用排气制动功能时利用“高档低速”实现排气制动功能的效果最大化)。否则,按下面的步骤继续检查;
1在进行上述操作后仪表无排气制动工作图标的显示,底盘也无排气动作声时,作以下电路检查:●过线脚有电源电压,说明电路正常,检查下一步;无电源电压则检查发动机ECU至X401/31脚,X401/31脚至右组合开关1脚的电路有无断路、接触不良等问题。●按下排气制动开关后右组合开关6脚与1脚接通,说明右组合开关的排气制动功能能正常打开,检查下一步;无法接通则更换右组合开关。●X401/1插接件3脚有整车电压输出,说明电路正常。无整车电压输出则检查右组合开关6脚至X401/1插接件3脚,X401/1插接件3脚至发动机ECU间线路有无断路、接触不良等问题。
2仪表有排气制动工作图标的显示,但底盘无动作声时进行底盘的检查:●线路的排查:排气制动电磁阀插接件拔下,1脚对地电压为电源电压,3脚为3.5V左右,说明电路正常,检查下一步;无电压或电压不正常则检查排气制动电磁阀至发动机ECU间线路。
●排气制动电磁阀的排查:测量排气制动电磁阀电阻,用万用表红黑表笔直接连接电磁阀接插件内两个针脚,正常电阻应为40.5±5Ω,不在该范围内更换排气制动电磁阀;一般的情况下各处应无漏气声。将2口连接气管拆下,3脚(下图)引出线强制搭铁后,排气制动电磁阀2口过气,3口无漏气,解除搭铁后2口不过气,3口无漏气,否则更换排气制动电磁阀。
.3气路及蝶阀气缸检查:检查确保气管路无亏折、管路接头无松脱等情况;满足排气制动必要条件时,排气制动电磁阀通电的同时排气制动蝶阀气缸挺杆顶出,无漏气声。电磁阀断电后蝶阀气缸挺杆应回到初始位置。如有漏气、无法完全顶出或回位、回位缓慢或卡滞现象,则检修或更换蝶阀。
一、继动阀作用及结构1、继动阀的作用:可以缩短制动时气室压力建立时间;解除制动时迅速将气室气压排出;减少控制阀类(总阀,手阀)的气的流量;提高阀的可靠性。2、继动阀共有4个口:1口=进气口2口=出气口3口=排气口4口=控制口
二、常见故障模式a、排气口漏气b、解除制动慢三、检验工具:气压表四、故障判断:(整车压力保证到达额定工作所承受的压力0.8MPa以上)针对当前出现的故障模式:a、排气口漏气检测的新方法:在继动阀排气口处涂抹肥皂水.
①将手动阀手柄扳至行车位置,制动踏板保持原位,在继动阀排气口处涂抹肥皂水,观察是不是有气泡产生。若无气泡产生,则继动阀正常。若有气泡产生,将继动阀出气口管路拆开(此步骤是排除制动气室串气的影响),观察继动阀出气口是否有气体排出,若有气体排出,则更换继动阀(此现象可判定是继动阀进气口处于常通状态),没有气体排出,无需更换继动阀;
②制动踏板踩到底并保持不动,在继动阀排气口处涂抹肥皂水,观察是不是有气泡产生。若有气泡产生则为排气口漏气,则应更换继动阀。
b、解除制动慢检测的新方法:拆除继动阀出气口处的气管,然后将检测工具中气压表与继动阀出气口连接,将制动踏板踩到底并迅速松开,观察气压表读数;具体步骤如下图所示
处理方法:若气压表读数不能迅速下降为零,则应更换继动阀,否则不允许更换继动阀。